1.摘要
氨氣無色,有毒,易反應(yīng),具有腐蝕性,并有強(qiáng)烈異味。其會(huì)刺激人體皮膚,眼睛,鼻子,喉嚨,及肺部 。自然界和工業(yè)生產(chǎn)都將產(chǎn)生氨氣,因此對(duì)氨氣的控制是非常重要的。生物過濾是最近新起的一項(xiàng)控制氨氣的技術(shù)。在這里將研究如何結(jié)合堆肥,淤泥,及PVC片作為生物過濾介質(zhì)來除去氨氣。主要通過研究進(jìn)口濃度,堆積時(shí)間,過濾介質(zhì)深度等參數(shù)所能產(chǎn)生的影響,來估測除氨氣效率。通過建立和操作實(shí)驗(yàn)室刻度過濾器來來得出需要的有關(guān)數(shù)據(jù)。 結(jié)果表明,當(dāng)進(jìn)口濃度為236ppm,氨氣轉(zhuǎn)載速度小于9.86 g-NH3/m3.h,停留時(shí)間為1分鐘時(shí),氨氣的出去效率可以超過99.9%。細(xì)菌馴化時(shí)間為10天。研究結(jié)果表明,該生物過濾系統(tǒng),能夠有效的除去廢氣中的氨氣。并且根據(jù)氨氣入口的濃度,可以決定過濾介質(zhì)的程度。
2.介紹
氨氣無色,有毒,易反應(yīng),具有腐蝕性,并有強(qiáng)烈異味。氨氣會(huì)刺激人的眼睛及呼吸管道,在高濃度的條件下甚至能在幾分鐘內(nèi)使人致死。氣態(tài)氨產(chǎn)生的主要來源有,家畜飼養(yǎng),石化工業(yè),金屬制造設(shè)備,食品業(yè),造紙業(yè),紡織設(shè)備,廢水處理設(shè)備,淤泥處理及堆肥設(shè)備。隨著氨氣排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格,需要開發(fā)更有效更經(jīng)濟(jì)的氨氣處理技術(shù)。傳統(tǒng)的氨處理技術(shù)是基于物理或者化學(xué)方法,例如活性炭吸附,濕式冷凝洗滌,以及熱氧化和催化,但該方法費(fèi)用高,且會(huì)產(chǎn)生新污染。
空氣生物過濾技術(shù),很早之前就開始有所應(yīng)用,在近幾年更多的應(yīng)用到異味氣體排放控制,有毒化合物及VOC的控制。生物過濾的原理非常簡單:含污染物的氣體,通過某多孔填料床,其中含有固定的微生物,通過這些微生物的降級(jí)作用,實(shí)現(xiàn)對(duì)污染物的生物處理。當(dāng)異味污染氣體通過介質(zhì)時(shí),氣流中的污染物被生物膜吸收,氧化生成CO2, H2O, NO3, 及SO4。與傳統(tǒng)的方法相比,生物過濾技術(shù)在處理低濃度污染氣體方面具有相當(dāng)優(yōu)勢。并且該技術(shù)還具有高效,低投入費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用,安全操作,低能源消耗,不產(chǎn)生副產(chǎn)品,能將許多無機(jī)物和有機(jī)物轉(zhuǎn)化成無害的氧化物的特點(diǎn)。
最近,也有相關(guān)研究調(diào)查關(guān)于如何利用生物過濾來除去氨氣,使用隔離細(xì)菌來處理高負(fù)載量的氨氣。比較哪些無機(jī)填料效果較高,以及使用固定的濕性細(xì)菌來除去氨氣和硫化氫氣體。
而這篇研究文章的目的則是,引進(jìn)一項(xiàng)專門的生物過濾除氨氣的工藝技術(shù)。研究如何使用堆肥,淤泥和PVC片的混合物作為過濾介質(zhì),來除去氨氣。其中還將重點(diǎn)研究進(jìn)口濃度,堆積時(shí)間,過濾介質(zhì)深度等參數(shù)對(duì)處理效率的影響。
3.材料及方法
生物過濾系統(tǒng)
主體是三層結(jié)構(gòu)的床式生物過濾器,主要結(jié)構(gòu)為一個(gè)高1.5 m,直徑80 mm的金屬圓柱容器。該容器中含有堆肥,城市下水道淤泥,及PVC。其中三者的混合比例為,3-2-1。在過濾系統(tǒng)的每一層都裝有混合后的填料介質(zhì),由金屬濾網(wǎng)支撐。在每一層的進(jìn)口與出口處,都裝有氣體取樣端口。另外,每層還裝有介質(zhì)取樣端口,用于從填充材料中取樣。在每個(gè)過濾床中部安裝了溫度計(jì),用于日常溫度測量。為了使過濾器中有穩(wěn)定的溫度,在系統(tǒng)中安裝了電子溫度調(diào)節(jié)裝置。
4.測量方法
采用靛酚法確定氨氣濃度。利用酒精玻璃溫度計(jì)測量溫度,該溫度計(jì)測量范圍為0到100攝氏度。氣體流速則使用流量計(jì)進(jìn)行測量,單位為l/min。利用水壓力計(jì)測量壓降數(shù)值。
5.結(jié)果
馴化時(shí)間
該研究最重要的目的就是確定細(xì)菌需要多少時(shí)間來馴化氨氣。在該實(shí)驗(yàn)中,第一階段持續(xù)時(shí)間為83天,經(jīng)觀察,細(xì)菌用了十天的時(shí)間來馴化氨氣,在馴化期間除氨率較低,馴化期后,除氨率上升到99.9% ,并且系統(tǒng)開始保持穩(wěn)定。
入口氨氣濃度對(duì)除氨效率的影響
另外需要研究的就是通過生物過濾系統(tǒng)能夠達(dá)到什么樣的除氨效果。為了取得需要的結(jié)果,系統(tǒng)做第二階段的83天的實(shí)驗(yàn),其中廢氣流速為6.48 l/min,廢氣的停留時(shí)間(EBRT)為一分鐘。在運(yùn)行開始階段,進(jìn)口濃度為10 ppmv,然后逐漸增加到大約236ppmv。在最初幾天,處于馴化階段,除氨率比較低,然后就有迅速的提高。經(jīng)觀察系統(tǒng)系統(tǒng)能處理的氨氣濃度上限是236 ppmv,而能夠達(dá)到99.9%以上的除去效率。當(dāng)入口的氨氣濃度為10 to 236ppmv時(shí),出口氣體中氨氣的濃度低于0.1 ppmv。然而,當(dāng)入口氨氣濃度超過236時(shí),除氨率將下降,且系統(tǒng)變的不穩(wěn)定。經(jīng)觀察,10 - 236 ppmv的入口氨氣濃度范圍內(nèi),最大的氨氣轉(zhuǎn)載量為9.86 g-NH3 /m3h。
容器內(nèi)壓降
容器內(nèi)氣體阻力大小決定風(fēng)扇的能量消耗,也就是系統(tǒng)的主要能源消耗。在實(shí)驗(yàn)過程中,壓降數(shù)據(jù)主要通過水壓力計(jì)進(jìn)行測量。經(jīng)觀察,在最初幾天壓力就大,過段時(shí)間后,壓力數(shù)據(jù)主要與介質(zhì)的濕度有聯(lián)系。平均的壓力為43.55 Pa。沒有發(fā)現(xiàn)壓力與氨氣轉(zhuǎn)載量之間有直接的關(guān)聯(lián)。
過濾材料潮濕度對(duì)系統(tǒng)的影響
過濾器中介質(zhì)的潮濕度是非常重要的操作參數(shù),因?yàn)樗鼘⒅苯佑绊懴到y(tǒng)的除氨效率,以及氣體壓降。最佳的潮濕度是在40%和60%。為了維持理想的穩(wěn)定的介質(zhì)濕度,需在系統(tǒng)中增加濕度調(diào)節(jié)裝置。
溫度控制
系統(tǒng)中的溫度是需要日??刂频?,因?yàn)闇囟葘?duì)于微生物的生長影響非常大。對(duì)于細(xì)菌最理想的溫度是30 °C 左右,因此在操作過程中都要爭取將溫度控制在30 °C 左右。
6.討論
在氨氣的生物過濾過程中, 微生物將氨轉(zhuǎn)化成硝酸鹽。整個(gè)過程是有兩種微生物完成的,首先是亞硝化單胞菌將NH4+轉(zhuǎn)化成NO2-,然后由硝化細(xì)菌將NO2-轉(zhuǎn)化成NO3-。在與氨氣物質(zhì)接觸前,過濾介質(zhì)中的微生物數(shù)量是不變化的。在馴化階段以后,微生物聚集成塊,一定數(shù)量以后圍繞到過濾介質(zhì)周圍形成生物膜。 污染物質(zhì)經(jīng)擴(kuò)散從氣態(tài)到進(jìn)入到含微生物的固定生物膜中,從從氨被氧化成無害的硝酸鹽。